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泰格牌凝汽器科学补水装置(圆形)
凝汽器化学补水节能降温装置2
四、操作和安装的注意事项
  ⑴在补水至凝汽器管路上,可加装流量孔板,将流量指示装于运行层,给运行人员调整补水量提供依据。
  ⑵为使运行人员及时方便地了解凝汽器水位,及时调整补入水流量,可加装“电接点水位计”于操作盘上,并设立解列补水的自动装置。
  ⑶运行人员可根据机组经济参数及负荷,调整补入水流量。
   我厂目前想用户供应的“补水装置”不配上述元器件,而采用阀门控制流量形式和整个系统防虹吸管路,即可正常投入运行。
五、定货须知

  1、提供补水量每小时多少吨。(T/H)
  2、凝汽器喉部的位置和空间尺寸图。(复印件)
  3、系统补水的来源是单元补水,还是从母管中补水。
泰格牌补水系统图

为了做好补水系统改造后的效益分析和通过试验为运行人员提供运行参考要点,我们下面介绍某电厂改造后的测试和计算效益的方式和过程:
   1、强化回热效果测量准确,电气装两块单相瓦特表。
   ①为使电功率测量准确,电气装两块单相瓦特表。
   ②补水流量,凝结水流量,#5加出口给水流量,分别是用差压变送器,测得3#加出口流量,低脱水补高脱流量,用差压计,#1~5加进汽温度用热电偶测得,其余装玻璃管温度计和从控制表盘上读取。
   ③试验工况:负荷15MW,供热抽汽65t/h,补水量21.8吨/时,稳定运行30分钟以后,抄录数据,每5分钟一次,连续三次取平均值。
   ④根据我厂90年5月~11月份1#机排气温度情况及运行经验,固定:负荷25MW,供热抽汽65t/h,排气温度模拟到55℃,补水量21.8t/h,抄录数据,每分钟一次,连续三次取平均值。
   ⑤实验的观察分析
    在两个工况的实验过程中,回热效益通过等效焓降法进行分析计算。真空情况,从观察看,在第一个工况中排汽温度为38.7℃,真空0.092MPa,当补入水量21.8t/h,补水温度为37℃时,排气温度降低了0.8℃。真空为0.0922 ,真空提高约1.5mmHg柱。从模拟工况看,排气温度55.2℃,真空0.085 Mpa,当补水两21.8t/h补水温度为37℃时,排气温度降低了1.4℃,真空度为0.0855 Mpa,真空提高3.75mmHg柱。在试验过程中,我们不难看出,补水流量占排汽量的份额大小,排汽温度与补水温度的温度差值,与真空的改善度有关。而回热效益则是较稳定的。对火电厂来说,夏季真空由于气温高因素的影响较冬天低,如我厂冬季#1机真空度可达94.5%,而夏季则在87~88%左右,有时因真空不好而影响了机组接带负荷。
   2、在把考虑凝汽器真空变化的情况下,补水系统改进的热经济性。
   按补水装置年运行7500小时计算回热效益。
⑴根据图1中热力试验参数,整理数据:
#1加热器给水焓升 τ1=30×4.186(千焦/公斤)
加热器给水焓升 τ2=29×4.186(千焦/公斤)
#3加热器给水焓升 τ3=39.3×4.186(千焦/公斤)
#4加热器给水焓升 τ4=38.3×4.186(千焦/公斤)
#5加热器给水焓升 τ5=33.4×4.186(千焦/公斤)
给水泵焓升 τ6=1.7×4.186(千焦/公斤)
#1 加疏水放热量 τ1=66×4.186(千焦/公斤)
#2加疏水放热量 τ2=7×4.186(千焦/公斤)
#4加疏水放热量 τ4=67.7×4.186(千焦/公斤)
#1加热器抽气器放热量 q1=604×4.186(千焦/公斤)
#2加热器抽气器放热量 q1=568×4.186(千焦/公斤)
#3加热器抽气器放热量 q1=578×4.186(千焦/公斤)
#4加热器抽气器放热量 q1=572.2×4.186(千焦/公斤)
#5加热器抽气器放热量 q1=536×4.186(千焦/公斤)
给水吸热量 Q=604×4.186(i0-t0)
轴封二段漏气放热量 q1=796×4.186(千焦/公斤)
轴封一段漏气放热量 q1=696×4.186(千焦/公斤)
空抽器蒸汽放热量 q1=608.4×4.186(千焦/公斤)
本站图片均为我厂现场照片,严禁他人利用网络盗用-订购化学补水,凝汽器科学补水请认准连云港泰格电力老品牌


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